令博州人自豪的是,4个保护区面积占全州总面积12.1%,从而使博州85%的陆地生态系统类型、野生动物种群和高等植物群落得到有效保护。
8月份我们来到夏尔希里自然保护区,那天正好下着小雨,淅淅沥沥的雨点使得蓝天如洗,草木青翠,整个保护区愈发绿意盎然。长期处于军事争议区、基本上没有人类活动的缘故,夏尔希里成为名副其实的“人间净土”。
工业企业“三废”治理也直接关系到博州的蓝天碧水。从一家家重点工业企业正在发生的变化,我们同样能感受到博州党委、政府追求“绿色GDP”,维护良好生态环境的决心。
中粮新疆四方糖业集团博州甜源糖业有限责任公司(以下简称甜源糖业)的前身是博州糖厂。改制之前,博州糖厂曾经名列全国6000多家重污染企业“黑名单”,企业加工甜菜过程中产生的工业废水源源不断排入博尔塔拉河,烟尘排放也严重超标。
2005年以来,甜源糖业先后投资数千万元,全面进行以节能减排为主要内容的技术改造:动力分厂原有的3台20吨链条锅炉煤耗高,而且排放的烟尘带有大量二氧化硫和氮氧化合物,对周围大气环境造成了严重污染。从2005年开始,甜源糖业投入1000多万元,将三台锅炉全部改造成35吨的硫化床锅炉,同时配套三台麻石水膜除尘器。
改造后的硫化床锅炉对煤质要求不高,而且燃烧充分,炉渣可燃物由原来25%下降到2.5%,吨糖耗煤量由1.05吨减少到0.997吨,一个生产期甜源糖业就能节约原煤3000吨。
2006年,甜源糖业还从法国引进了PKF板框压滤机和HKF蜡烛过滤器,使甜菜加工过程中产生的滤泥总量下降了40%。排出来的干泥直接运往堆放场地堆存,并进行再利用,从而减少了污染源,使废水内的有机物含量下降80%以上。
甜源糖业总工程师胡秀乾还谈到,2007年,该公司将投入2500万元建立日处理1.5万吨的废水处理站。经过处理的废水可达到二级排放标准,既能用来作为锅炉的除尘水,也能用于厂区周围绿化以及农田灌溉。
博兰水泥有限公司前身是博州水泥厂。多年来,博兰水泥生产现场总是烟尘弥漫,成为博州干部群众的一块心病。今年3月,博兰水泥2500吨/日新型干法水泥生产线技改项目正式开工建设。一期固定资产投入9600万元,其中环保投入1126.14万元,占11.73%。
粉尘治理方面,博兰水泥主要通过在生产线设置56台收尘器,收尘效率可达99.94%。同时对物料堆场等露天储存场所进行封闭,运输散装货物的车辆加盖篷布防止物料抛洒。
对氮氧化合物和二氧化硫的治理主要通过在生产系统配置双列CDC五级旋风预热器和分解炉,并采用多通道喷煤燃烧器和窑外分解炉,同时辅之以高压温湿水雾除尘等方法,抑制氮氧化合物的生成,并有效降低二氧化硫排放。
采取节能减排措施,对社会有利,对企业也有利。博兰水泥副总经理翁卫斌告诉我们,机立窑每生产一公斤水泥熟料耗煤1100大卡,而新的生产线只需750大卡。按2500吨/日计算,扣除冬季停产时间,每年减排二氧化硫177.5吨的同时,还能为企业节约标煤3万吨。此外吨水泥电耗也能从110度下降到90度,每年可节电1200万度。
市大大小小石灰窑多达100多个,土法上马,工艺落后,既破坏资源,也污染环境。通过这几年清理整顿,目前只留下4家上规模的企业。
在博乐市经贸部门负责人陪同下,我们来到正在建设中的博雪钙业有限责任公司。走进这家企业即将落成的生产区,一座座高大的窑炉、纵横交错的管道以及宽敞的车间显示出规模化企业应有的气势。
博雪钙业副总经理陈洁女士告诉我们,博雪钙业采用封闭式生产工艺,通过对窑内产生的二氧化碳进行回收,然后打回碳化塔继续反应,从而在提高产品质量同时,减少了大气污染,降低了煤耗。
陈副总经理具体谈到,小石灰窑每烧制一吨石灰耗煤200公斤左右,即使是改进后的机立窑,吨石灰煤耗也需要140公斤左右。博雪钙业通过对石灰石原料进行精深加工,每吨产品耗煤仅115公斤,而且轻质碳酸钙的附加值以及对税收的贡献都是石灰的几倍。
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