本报讯 (特约记者 陈传武 通讯员 阮会珍) 面对湖北电力日趋紧张的严峻形势, 湖北三宁化工股份有限公司充分利用余热发电缓解用电压力,运用新工艺、新技术挖潜力, 在全省目前大部分企业遭遇“电荒”时,该公司仍能满负荷运行, 不但避免了用电尴尬, 而且还取得了良好的社会效益和经济效益。
三宁化工充分利用生产过程中产生的的热能, 先后上了5 台余热发电机组, 装机容量达到了36MW。1~5 月,该公司共计发电7000 多万千瓦时,有效地缓解了生产用电压力。在此基础上,他们按照热能分级利用的原理, 将合成氨系统各工序所有余热回收并按能量等级使用, 把合成反应热供变换利用,把合成放空气、弛放气以及造气吹风气和炉渣等余热回收后供造气使用, 使高低位热能都能得到充分利用。与此同时,该公司在新建项目中注重应用新技术、新工艺,并收到了较好的节能效果。“40・30”工程项目利用碳丙循环过程中的差压实现能量回收,每年可节电520 万千瓦时,节约电费208 万元。在20 万吨氨醇技改中,采用低压联醇工艺,使甲醇合成的反应热得到充分回收,每吨甲醇的压缩功耗减少120 千瓦, 极大地优化了装置的运行水平,降低了装置单耗。同时,淘汰落后工艺,采用变频技术,对总装机容量达1.1 万MW 的近300 台运转设备进行改造, 节电效果十分明显。
该公司还积极培养全员节能意识,大兴节约用电之风,在生活区、办公区使用新型节能电器,制作了绿色节能标识, 在生活点滴中向职工灌输节能意识, 培养员工随手关灯关电脑关空调、注意节约的良好生活习惯,营造出“节约能源,从我做起”的良好氛围。
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