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丰喜华瑞:走本质节能减排之路


□特约记者 闫俊荣

山西丰喜华瑞煤化工有限公司自成立以来,走出了一条本质节能减排之路,通过项目、技改、管理三项节能减排措施的实施,3年来共利用废弃焦炉煤气4.59亿m3,节约标煤27.12万吨,减少二氧化碳排放54.24万吨,实现利润1.86亿元,使其成为山西省发展煤化工的标志性工程,成为全国同行业中的佼佼者。

项目节能减排

该公司总经理赵哲军告诉记者,对于一个企业的节能减排而言,最重要的是企业选择的项目要在本质上实现节能减排。在山西,以往生产尿素都是煤头,一套“18·30”工程,每年需耗标煤15.44万吨,年排二氧化碳30.89万吨。山西有丰富的废弃焦炉气,如果能利用其生产尿素,不就能够大量节能减排吗?

为此,公司从2005年年底开始,至2007年4月14日建成投产全国最大的以焦炉气为原料生产合成氨联产尿素项目。该项目拥有全国最先进的工艺,采用成熟、先进、可靠的富氧甲烷转化、CO2气提法尿素合成等工艺技术,产品质量优,生产消耗低,是一个循环型、节约型、环保型和抗风险指数高的项目。公司年利用废弃焦炉气1.58亿m3,节约标煤7.75万吨,减少二氧化碳排放15.5万吨。比煤头企业年节能减排50%。

目前,该公司正加快二期建设的前期论证工作,拟年利用山西中信焦化公司焦炉废气3.3亿m3,在综合利用、循环利用上做文章,在提高优化组合能力上下功夫,力求达到资源最优配置及最佳经济模式。届时,该公司每年将多节约标煤16.47万吨,减少二氧化碳排放32.94万吨,项目减排将更上一层楼。

技改节能减排

该公司常务副总兼总工卫都管指出,节能减排必须依靠新技术,必须进行技术改造,使装置本质节能减排。为此,2008年以来,公司共投资5160万元,进行了50项节能减排技术改造项目,企业装置本质节能减排能力得到了提升。

2008年,共投资1060万元,通过自身的技术改造,全年共完成了28个项目。“过热蒸汽管网改造”的成功,每小时减少5吨蒸汽消耗,月节37.8万元;“焦炉煤气湍流塔制作”的完成,使工艺上达到了使用低价高硫煤的条件,每吨合成氨可降低成本70元;“4#氧压机自主安装”的成功,可节电2800kW/h,月节60.5万元;“天然气利用技术改造”的完成,使该公司平稳度过了焦炭市场低迷、焦炉气几乎停供的最艰难时期。28个项目的全部成功投运,不仅大大降低了煤耗、汽耗、水耗、电耗,还使该公司每吨合成氨降低成本186元,在当时尿素市场极端严峻的情况下,为企业赢得了生存权。

2009年,该公司投资4100余万元,完成了22项技改项目,将装置的本质减排推到了一个新的高度。通过对尿素水解系统水解塔塔内构件等进行改造,把原有的21层筛板塔盘改为条形筛帽塔盘,水解系统实现了达标排放,年可节支90万元;在造气系统技术改造中新上一套每小时回收3.8万m3吹风气的节能技术回收装置,年可生产蒸汽16万吨,节支1200万元;新上一套日处理能力为3000m3的中水回用设施,每小时可回收并减少外排水50m3,外排水总量减少了50%,年可节水42万m3,节约水资源费用121.8万元。22项技改装置的投运,使该公司2009年共节标煤2.11万吨,减少二氧化碳排放4.22万吨。

2010年,通过平衡测算,该公司计划投资1090万元,对新增终冷塔、锅炉烟气脱硫、飞灰复燃、二氧化碳压缩机、合成高压机等装置进行改造,以期进一步提高装置本质减排的能力。

管理节能减排

项目再好,装置再好,如果员工不精心控制也达不到预期效果。为此,该公司通过建立节能减排责任制、最佳生产预案制,靠精心控制、严格考核兑现来实现管理节能减排。

该公司行政副总翟海峰指出,为实现节能减排,公司每年都制定全年目标,并以目标责任制的形式下发到各单位再到每个人,每月又细化分解落实月指标,月底严格考核兑现,年终实行总考评。节能减排的具体指标在企业百分制考核中占到了40%,有力地保证了目标的实现。


点击支持一下 共有条评论 尿素 技术改造 建成投产 转化
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