借力挖潜改造
“其实,如果能因企制宜进行挖潜改造,即便是在目前这样严峻的形势下,氮肥企业依然可以做到盈利。”江苏灵谷化工有限公司副总经理边维山这样认为。
“我们总公司的二期技改工程一两年内就会投产,届时氮肥分公司的老系统将停产,但是目前我们氮肥分公司的尿素吨完全成本在1750元左右,目前还有利润可赚。”边维山欣慰地说。
一个上世纪60年代建厂,至今还在采用固定床造气、湿法脱硫、全低变变换、碳丙脱碳、铜洗精制等工艺的氮肥企业,缘何能将成本做到全国前列?“我们的诀窍就是小改小革、挖潜增效。我们认为,水、电、煤、气等各方面都是可以节能的。经过一步步改造,我们把老装置的潜能发挥到了极致。”边维山说。
“我们回收本公司和大化分公司的多余二氧化碳,建设年产10万吨工业级二氧化碳项目,每吨能赚150元左右;对4台压缩机进行扩缸改造,增加了打气量,减少了压缩功损,台时产量从300千克提高到了360千克;对10台煤气发生炉进行自动除渣系统改造,在业内首家变固定床间歇式生产为连续生产,减少了停炉时间、热能损失,吨氨煤耗降低20~30千克;在安全联锁系统的保障下,回收甲烷气进入造气炉制氢,每小时能回收1000多立方米甲烷,节煤20~30千克。通过技改提高效率后,我们还精简了人员,现在公司年产13万吨合成氨项目所有员工是430人,人工成本就比别人低一大块。通过这些措施,我们真正做到产能上去了,消耗下来了,效益上去了,人员下来了。”边维山如数家珍,“实际上,再过1年多,总公司的二期项目就开车了,氮肥分公司不技改也可以。但是,我们还在积极改造,就是要在转型的时候使原来小氮肥这块能做成业内典范,即使关掉我们也不遗憾。这是我们董事长谈福元的主张。”
河南心连心化肥有限公司二分公司副厂长王天峰告诉记者:“我们原本是一家再普通不过的传统化肥企业,经过多年的技术创新,二氧化碳可以回收利用了,水煤浆加压气化技术使原煤消耗降低,我们还在全国同行业率先实施氮肥废水综合治理回用工程。通过这些措施,在2012年的石化行业能效领跑者评选活动中,我们成为以无烟煤为原料的合成氨综合能效水平第一名。对于企业来说,功夫要下在平日,不能临时抱佛脚。”
采用先进技术
“我们并不担心目前的困难局面,因为公司在新技术和节能改造上做足了文章。”山西天泽煤化工集团股份公司副董事长、总经理马月生说,“比如我们采用全低温喷水增湿变换工艺和新型氨合成技术,实现合成氨系统的蒸汽自给有余;建设18兆瓦余热回收发电项目,在有效减少尾气排放的同时,可实现年发电约4000万千瓦时,节约标煤约14000吨,新增产值约1500万元。”他告诉记者,今年1~5月,天泽集团吨合成氨综合能耗为1110千克标煤,较去年同期下降3.9%,与符合国家标准的综合能耗为1500千克标煤的企业相比,该公司吨合成氨成本要低400元以上。这就是他们的成本优势,也是他们不担心的主要原因。
王天峰也介绍,为了进一步降低成本,心连心正在建设的第四条生产线采用了世界先进的煤气化技术,今年8月建成投产后,企业生产成本还可降低16%以上。公司的第五条生产线计划于2015年投产,届时将形成年产尿素260万吨、复合肥165万吨的规模,综合竞争实力将跻身全国煤头氮肥企业前三位。
刘金城表示,近年来,他们先后对3个化肥厂的合成系统实施全面升级改造,新上了3套大合成系统,代替了原来的6套系统。新系统投运以后,吨氨电耗可降低150~200千瓦时,吨氨成本可降低60元左右。
山东鲁西化工集团第二化肥厂副厂长张同峰告诉记者,面对当前的形势,该公司不仅全力以赴进行降本增效活动,而且为提高经济效益和市场竞争力,还利用现有厂房引进了包衣控释肥技术。目前,公司正在积极建设一套年产1万吨的控释尿素装置。项目建成后,有利于全面提升鲁西品牌在行业内的影响力。
在当前较为低迷的市场环境下,并非所有氮肥企业都叫苦连天。一位与会的西部大型氮肥企业负责人就表示,由于企业采用了粉煤气化装置,尿素完全成本只有1500多元,在目前状况下还有200多元的利润。“我们倒是希望这次的危机再猛烈些,这样就会有更多的落后产能被淘汰,尿素价格才能回归理性。”这位负责人如是说。
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