□特约记者 王爱军
天脊集团大型煤制氨装置增产扩能改造的成功实施,在全球煤化工领域成为示范,不仅给企业带来明显的经济效益,还取得了可观的社会效益和环境效益。创造奇迹的天脊人,书写的是壮举。
大型煤制氨增产扩能改造碰头出氨,仅用了74天时间,天脊人又创造了一个奇迹。
伟大的创举变成现实,国内外知名煤化工公司纷纷急速致信天脊集团贺喜,十里天脊肥城沸腾了!全球煤化工领域沸腾了!
中国天脊,再次让世界煤化工人深深牢记。
参与大型煤制合成氨装置整个增产扩能改造工程的近300名天脊工程技术人员,紧扣环节,从严把关,积极渗透,主攻煤化工,目睹自己用智慧和汗水换来的胜利果实,他们满脸充满的是兴奋、激动、自豪、骄傲!
增产扩能改造大型煤制合成氨装置,天脊集团在重点对造气系统、变换系统、粗煤气冷却系统、煤气水处理系统、低温甲醇洗系统、液氮洗系统、氨合成系统等主要部位进行重点改造的同时,新增了硫回收装置、吸附净化装置、空分装置。
“节能、降耗、增产”这个核心目标,自始至终贯穿整个工程。经考核结果表明,成功的增产扩能改造,不仅给天脊集团带来明显的经济效益,同时也带来可观的社会效益和环境效益。
天脊集团收获煤化工,数据最具说服力。其一,新建一套年产15万吨鲁奇煤制合成氨装置需投资10亿元左右,而完成合成氨装置增产扩能改造实际投资4.78亿元,直接节约资金5.22亿元左右。其二,合成氨装置增产扩能改造后,装置合成氨年产量达到45万吨,弥补了年需外购15万吨液氨的缺口。经统计计算,2006~2009年,合成氨平均制造成本1763元/吨,而市场平均采购价为2500元/吨,这四年因不外购液氨所产生的经济效益达4.42亿元。其三,合成氨装置增产扩能改造后,单位合成氨综合能耗由2.083吨标煤/吨降至1.591吨标煤/吨,下降了23.62%,按年产45万吨合成氨产量来计算,每年节约22.14万吨标煤。2006~2009年,因节约标煤所产生的经济效益达5.579亿元。其四,合成氨装置增产扩能改造后,合成氨产量年增加15万吨,但新鲜原水取水量未增加,废水综合治理效果显著,废水高端回用减少了对新鲜原水的补充。其中,年高端回用循环水补充水240万吨、脱盐水补充水200万吨,年可节约新鲜原水取水量440万吨,综合水价3.00元/吨,同时减少440万吨/年废水排放量,排污费0.70元/吨。2006~2009年,节约新鲜原水取水量和减少废水排放所产生的经济效益为6512万元。
从最后汇总的结果来看,天脊集团合成氨装置增产扩能改造后的2006~2009年,直接产生经济效益为15.8722亿元。
还有一组间接经济效益的数据,同样值得在这里一提。
大型煤制氨装置成功增产扩能改造后,大大增强了企业抗风险能力。2008年全球金融危机以来,原料价格高位运行,其中原料煤960元/吨、燃料煤650元/吨,产品市场环境恶劣,天脊集团仍能保持盈利,拿2009年来讲就盈利16186万元。这一显著成绩,应归功于合成氨装置增产扩能改造。
合成氨装置增产扩能改造,完全满足了新增年产13万吨苯胺的氢气用量,保证了硝铵产量和出口量,持续增强出口创汇能力。同时,对下游产品结构、产量按照市场需求灵活调整,带来了强大的规模化效应。
项目成功实施后,天脊集团年均增量利润为1.25亿元。
天脊集团成功实施的这一战略举措,不仅获取的是明显的经济效益,还有可观的社会效益。
鲁奇大型煤制合成氨装置一次性增产50%扩能改造后,消除了鲁奇煤气化工艺的大量缺陷,推动了鲁奇煤制氨技术、鲁奇煤气化和相关技术的进步,在国内和国际上具有示范作用。
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来源:互联网
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