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大庆化肥厂将科技作为节能利器


本报讯(通讯员孙晓梅)大庆石化公司化肥厂从管理和科技入手,注重先进技术和工艺在生产现场的应用,创新节能工艺,探索节能方法,今年以来先后实施了5项节能节水科技项目,将节能成果转化为实实在在的经济效益,今年前11个月节约资金3000多万元。

合成装置一段转化炉是化肥生产过程中的重要设备之一,同时也是一个耗能“大户”。大庆石化公司化肥厂从源头抓起,组织一段转化炉节能攻关小组,全程控制一段转化炉运行的各个环节。他们抓住炉内含氧量和烟气量两个关键因素,对一段转化炉炉管导淋、看火口、风门以及连接处等进行集中封堵,降低炉内含氧量,减少热量损失。他们还从工艺优化入手,调整引风机、鼓风机转数,在保证燃烧正常的情况下减少因压力引起的漏风。经过一系列的优化调整,一段炉对流段出口含氧量由6.60%降到3.62%,过剩空气系数由1.429降到1.195,综合热效率由90.25%提高到92.36%,经测算日可节约燃料气1万标准立方米、蒸汽16.8吨,氨综合能耗降低0.286吉焦/吨,年可节约300万元以上。

大庆石化化肥厂主要是利用油田气中的氢作为尿素产品的主要原料,为了降低油田气消耗,经过科学论证,他们投用了乙烯废氢回收项目。他们利用原有氢气管线,通过加装联锁、温压补偿仪表及控制系统,消除氢气压力波动隐患,将乙烯上游装置闲置氢气全部“吃掉”。项目投用以来,这个厂每天节省油田气25km3,平均每天增产合成氨10吨左右,合成氨综合能耗降低0.3~0.4吉焦/吨,年经济效益达到1000多万元。


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