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科技进步推动洋丰协调发展


□特约记者 刘斌 袁方

在湖北省首批循环经济试点单位中,洋丰股份有限公司分外引人注目。漫步洋丰厂区,草青树茂,空气清新,天空湛蓝,给人以赏心悦目的感觉。据该公司董事长杨才学介绍,洋丰公司遵循科学发展观,依靠科技进步,走可持续性发展之路,取得了经济年年增、排污总量年年减的可喜局面,实现了经济效益、社会效益的同步增长。2007年,该公司实现销售收入45亿元、利税4亿元。

变废为宝靠技改

近年来,在加快企业发展的同时,洋丰公司不断加大技改投入,着力完善环保设施,强化“三废”治理,实现了对资源的综合利用。

在废气治理方面,2005~2007年,该公司投入2300万元,对32套废气处理装置进行彻底的环保改造,特别是对硫磺制酸装置进行改造后,二氧化硫排放浓度比国家最高允许排放浓度低70%,减少了二氧化硫排放700吨/年。在水污染治理方面,该公司投资500多万元修建了污水循环池和废水处理设施,年循环水量达280万吨,年消耗废水量近80万吨,实现了工业污水零排放。如今洋丰附近的象河水系水质明显提高,基本达到三类水质标准,河里的鱼虾也日渐增多。在磷石膏处理方面,该公司2005年投资8000万元建设了湿排式磷石膏管线,从生产区到磷石膏渣场的管道长达13公里,位居全国第一,渣场被授予全国环保建设优质工程;2007年底,该公司再次投资4600万元对石桥驿磷石膏渣场进行全面环保改造,全部采用湿排式,进一步推进公司减排工作。

2006年5月,洋丰公司总装机容量为1.3万千瓦的余热发电设备正式投入运行,年发电量达1.1亿千瓦,占洋丰总用电量的88%,全年节约电费3000多万元。与此同时,该公司还对7台燃煤空气换热炉进行改造,将原来需要热值高、价格贵的烟煤改为低价值的劣质煤,使每吨肥的煤耗降低0.02千克,每年可节约优质烟煤20万吨。这两大项目的成功投运,不但为洋丰公司带来了可观的经济效益,而且带来了显著的环保效益。

技术革新靠人才

通过实施技术革新,洋丰公司不但有效解决了环境污染问题,而且大大提高了设备和工艺的科技含量。更为重要的是,在实施技术革新过程中,洋丰公司涌现了一大批科技能人,为企业的不断发展积蓄了力量。而汤三洲就是其中的一位杰出代表。1990年武汉大学毕业后,汤三洲被分配到天门化肥厂工作,1994年9月进入洋丰公司,一直从事技术开发与管理,先后担任过技术员、新产品开发部主任、环保处处长、科技处处长、发展部主任等职,现在是洋丰集团的高层管理人员。在洋丰公司实施的技改工程中,汤三洲主持并解决了磷铵 “4改6”、“6改10”以及磷铵扩产改造后循环水的冷却及磷酸的平衡和转运等难题。在洋丰公司新建的20万吨/年硫基复合肥项目和配套的4万吨/年磷酸装置建设上,由于他参与把关,洋丰公司只增加投资50万元就更换了其中的二级破碎装置、闪蒸室和部分工艺管线,使磷酸生产能力达到了6万吨/年,增产50%。而国内其他厂家大多采用有关科研单位推广的聚晶技术进行改造,投资达400万元,若新建则需增加投资上千万元。正因为这一系列的技术改造,洋丰公司目前的产品质量在国内同行中处于领先地位,因生产成本降低,大大增强了产品在市场上的竞争力。

早在1994年,杨才学董事长就认识到人才对企业发展的重要性。第二年,在洋丰发展的关键时期,企业就引进了近10名技术、财会、管理等方面的专业人才,给他们高薪待遇,在市区安排了住房,并让他们在各自的岗位上发挥重要的作用,这在当时曾引起了轰动。随后几年,洋丰公司根据发展需要,又先后在全省范围内引进化工、机械、仪表、环保、会计、经济、政工等专业技术人才42名,其中高级职称8人,中级职称13人。这批人才来到洋丰后,充分发挥各自的才能,为洋丰的发展贡献出自己的聪明才智。在短短的十几年时间里,洋丰公司之所以能够一跃成为湖北省乃至全国肥料行业的龙头企业,技术和生产工艺居于全国同行业的领先地位,这是与企业善于引进和使用人才分不开的。


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