□特约记者 汪志
“金化集团能跳出高煤价的冲击,主要得益于2002年型煤项目的上马。如果没有这一项目,金化集团早在两年前就破产关门了。”甘肃金昌化工(集团)有限责任公司负责人近日在接受记者采访时如是说。面对激烈的原辅材料市场竞争,甘肃省最大的化肥生产企业之一的金昌化工集团主动出击,挑战市场,为自己赢得了生存发展机遇。目前,该公司正在继续改变传统原料路线,利用太西煤业集团年产300万吨捣鼓焦项目所产生的焦炉煤气资源作为生产合成氨的原料气,新建一套每年20万吨合成氨配套30万吨尿素装置,避开了资源涨价带来的生存压力,把企业带入了新的发展空间。
煤炭资源是化肥生产企业的主要原材料之一,对生产成本起决定性作用,随着优质资源越来越少,煤炭资源涨价已成定局。早在2002年,金昌化工集团就未雨绸缪,作出了改变传统生产对优质块煤的高度依赖,积极开展技术攻关,以型煤取代块煤。他们自行设计安装了集洗选为一体的每年20万吨型煤装置,开辟本地资源综合循环利用的新途径。2008年以来,金昌化工集团煤耗更是稳步下降,吨氨煤耗由原来的每吨1200元下降到现在的每吨980元左右,降幅达11%,取得了公司合成氨耗煤历史性的新突破。到2009年下半年,金昌化工集团自产型煤、本地煤球完全取代了宁夏块煤,吨氨耗煤、耗汽和综合能耗均接近或达到同行业先进水平,仅降耗方面创效益近亿元。
改变原来的原料生产路线,吃干榨尽可利用原料资源。金昌化工集团在锅炉作业区上马“三废”炉,充分利用厂区的煤渣、煤灰、废气进行锅炉加热。2010年,锅炉作业区通过对“三废”的利用,年节约原煤5.3万吨,回收利用固体废渣17.7万吨,每年回收利用废气增加蒸汽产量30.8万吨。生产同样的蒸汽,单纯用煤需要260元,如果掺入废弃的煤渣只需120元。金昌化工集团在原煤烟煤价格增长了227%的情况下,蒸汽成本只增加了17.69%;去年,锅炉作业区综合能耗下降了447%。
跳出传统原料路线,走可持续发展之路。金昌化工集团投资8.1亿元,利用太西煤业集团年产300万吨捣鼓焦项目所产生的焦炉煤气资源作为生产合成氨的原料气,新建一套每年20万吨合成氨配套30万吨尿素装置,目前这项工程正在紧张建设当中。这一项目投入生产后,预计每年可新增销售收入5.2亿元,新增利润1.6亿元。建成之后,仅燃料成本一项,保守估计将比传统燃料节约成本三分之一。
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