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三宁化工应对电荒

网友投稿  2011-06-03  互联网

本报讯(特约记者陈传武通讯员阮会珍)面对湖北电力日趋紧张的严峻形势,湖北三宁化工股份有限公司充分利用余热发电缓解用电压力,运用新工艺、新技术挖潜力,在全省目前大部分企业遭遇“电荒”时,该公司仍能满负荷运行,不但避免了用电尴尬,而且还取得了良好的社会效益和经济效益。

三宁化工充分利用生产过程中产生的的热能,先后上了5台余热发电机组,装机容量达到了36MW。1~5月,该公司共计发电7000多万千瓦时,有效地缓解了生产用电压力。在此基础上,他们按照热能分级利用的原理,将合成氨系统各工序所有余热回收并按能量等级使用,把合成反应热供变换利用,把合成放空气、弛放气以及造气吹风气和炉渣等余热回收后供造气使用,使高低位热能都能得到充分利用。与此同时,该公司在新建项目中注重应用新技术、新工艺,并收到了较好的节能效果。“40·30”工程项目利用碳丙循环过程中的差压实现能量回收,每年可节电520万千瓦时,节约电费208万元。在20万吨氨醇技改中,采用低压联醇工艺,使甲醇合成的反应热得到充分回收,每吨甲醇的压缩功耗减少120千瓦,极大地优化了装置的运行水平,降低了装置单耗。同时,淘汰落后工艺,采用变频技术,对总装机容量达1.1万MW的近300台运转设备进行改造,节电效果十分明显。

该公司还积极培养全员节能意识,大兴节约用电之风,在生活区、办公区使用新型节能电器,制作了绿色节能标识,在生活点滴中向职工灌输节能意识,培养员工随手关灯关电脑关空调、注意节约的良好生活习惯,营造出“节约能源,从我做起”的良好氛围。



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