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合成氨综合能耗第一的背后

网友投稿  2013-02-01  互联网

□本报记者赵凤莉 通讯员徐亚欧

2012年,大庆石化公司化肥厂完成合成氨产量48.5万吨、加工尿素67.4万吨,主要技术经济指标合成氨综合能耗、尿素耗液氨以低于中油同类装置平均值3.3吉焦/吨、1.2千克/吨氨的优秀成绩继续排名中石油同类生产装置中的第一位、第二位;用能、用水同比分别降低178.1吨标油、90.1万吨;排污总量与指标相比降低4万吨。数据的背后,体现出的是这个厂严格安全管理、强化管理效能、精心组织生产的管理经。

该厂厂长蔚尚希满心喜悦地说:“2012年,在冬季原料气供应不足、装置生产负荷较低的情况下,我们采取多种措施,确保了装置安全、平稳、长周期生产。”

精心组织生产,实现安稳长周期运行。合成装置实现连续运行356天,尿素装置实现连续运行337天。推行以“岗位人员不间断巡检”和管理人员“三级检查制”为核心的巡检制度,查出问题1207项,发现高压蒸汽墙外管线泄漏等重大生产隐患12项。通过技术攻关,解决102J透平转子叶片及拉筋多次断裂等各类瓶颈问题23项。认真开展状态监测工作,对全厂转动设备监测覆盖率达到98.6%,使设备故障率降低至0.62%,有力保障了装置长周期生产。

严格安全管理,装置受控能力增强。以HSE体系健康运行为重点,从严落实直线和属地责任,扎实开展安全经验分享活动,狠抓“三违”行为,不断提升安全环保水平。开展安全专项检查47次,查出各类问题141项;严格执行“集中限时动火”制度,全年开出火票1008张,未发生一次事故。全年开展安全分享259次,开展应急演练36次。成立兼职安全监督组,查出各类问题73项,有效减少了现场违章现象的发生。

强化管理效能,经济效益显著提高。积极开展管理提升工作,深入推进管理精细化,全年创效3.3亿元。向对标管理要效益,其中合成一段炉热效率提高2%,年创效300万元;合成中压蒸气实现自给,年增效500万元以上。向优化结构要效益,通过合理控制尿素装置负荷,组织效益更高的商品氨出厂,增效约4800万元。向节能减排要效益,将袋装尿素的重量误差控制在远低于国家标准的0.1公斤以内,可创造经济效益430万元;检修期间首次实现预处理装置不停工,减少水排放近15万吨,节约30万元以上。向技术创新要效益,通过实施新方法、进行小改造及创新工艺流程节约成本200余万元。

夯实培训工作,员工素质不断提高。开展“培育有学习力员工,做忠诚、务实、简单

石化人”活动与各车间个性化的培训手段构成了该厂“层级培训”的主体,并产生较好结果。在集团公司合成氨赛区取得一金、两银、两铜的优异成绩并获得团体第一名;在公司29届生产技术运动会上,3人获行业状元,10人获公司技术能手标兵,73人获得公司级、分厂级技术能手,与上届相比获奖人数增加30%。

面对新的一年,厂长蔚尚希说:“今年我们还将继续以科学发展观核心理念为指导,以三基工作为主线,以管理提升为抓手,以安全生产为核心,围绕‘经济效益’这条企业发展命脉,做好对标管理,保证指标优良;做好质量管理,形成品牌效应;做好状态监测,确保设备可靠;加强现场管理,推动管理水平提升。”



http://farm.00-net.com/news/8/2013-02-01/295070.html